中国给水排水2021年中国城镇污泥处理处置 技术与应用高级研讨会(第十二届)邀请函暨征稿启事
 
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泵的问题故障解决方案

已关闭 悬赏分:0 - 提问时间 2013-02-10 21:25
参考案例 例1

异常现象
 
客户报修机封漏水
原因分析 经现场检查此泵为一密封的设备冷却循环系统,一台是主泵,另两台为补给泵(变频启动)一用一备串联使用。主泵进水需经过补给泵,而补给泵变频工作时转速很低,若不需补给时则对主泵供水形成阻力,从而使泵工作时易出现气蚀现象或进水不足,使机封在工作时会断续出现干磨而损坏。
处理对策 1、 现场更换机封,目前已运转正常。
2、 因原管路设计存在隐患,机封仍有随时损坏的可能,建议客户对管路进行改造,主泵进水可单独设置管路。
改善措施 主泵进水单独设置管路(避免了因II吸入条件变化有可能产生供水不足)


参考案例 例2
 

异常现象
 
G32-65(2P)泵(编号:05100175F)中承断开,泵轴被压弯。
原因分析 水泵出水管路安装不良,管路长,硬装在泵壳上挤压水泵泵壳,在运转时产生交变力作用于水泵,在交变力作用下中承座断开,管路将水泵轴压弯。
处理对策 更换泵壳、电机转子、中承、机封及轴承。
改善措施 一、 安装时管路要固定在房屋的墙壁或基础上,并支撑好,不至于因安装管道而使泵承受过大的力造成水泵损坏。
二、 请客户详细阅读安装操作维护手册。并按照安装操作手册的规定配管。


参考案例 例3
 

异常现象
 
客户描述:设备在试运中电流达到60A,(额定电流38A)
原因分析 设备在试运中,出现严重过载,可能有以下几种因素:
1) 机械摩擦(叶轮磨口环)
2) 电压过高或过低,超过标准﹢10或﹣5
3) 接线错误(错将三角型接法接成星型)
处理对策 通过电话了解,排除上述2项,判定属接线错误,误将三角型接法接成星型后,每项绕组上的相电压将下降到原电压的0.58倍。如果仍带上额定负载运行,为了克服负载的阻力距,要求星型接法的转距应该和三角型接法时一样大小,这就迫使电流增加,使转距尽力去平衡负载阻力距,从而造成过载,时间长了就会使温升超过允许值,严重时会造成电机绕组烧毁。
改善措施 电话指导客户三角型接法,如图:

参考案例 例4
 

异常现象
 
LPS系列泵浦运转一段时间后即发生机封漏水,拆解机封发现机封为无水运转现象,静环橡胶圈龟裂。
原因分析 1、客户开机前未排放泵壳内空气。
2、由于泵浦吸入口吸入了部分空气。
处理对策 1、告知客户开机前排放空气。
2、将泵浦吸入口与水池进水口距离加大。
3、在泵浦中承座回流管预留孔(用于LPS上,可当排气孔用——因其为最高点)与出水口取压孔之间加装回流管。
改善措施 由于LPS本身构造因素(机封在泵腔内的最高点)只要腔内有空气存在,时间一长机封腔内会因积空气而使液体无法进入润滑,即使正压供水其机封卸下后会似橡胶硬化,但并非客户泵内真的无水运转。
解决方法:1、加装回流管2、可选用GPS泵。

参考案例 例5

 

异常现象
 
MA0.85/8-260-740搅拌机客户在使用时,当水深高于搅拌机0.5m时,空气开关就跳闸,低于0.5m时运行正常。
原因分析 由于用户未将电缆线固定牢,导致电缆线在离搅拌机0.8m处磨损,当水位上升时,磨破的电缆线浸入水中导致空气开关跳闸。
处理对策 一、更换电缆线(更换电缆线后必须做气密试验) 
二、将电缆线固定于支架上。
改善措施 一、当技服人员遇到类似案件时(特别是沉水泵)应仔细检查电缆线是否有破损 (包括运输途中造成的破损) 

二、告知客户当设备运转时将电缆线捆扎牢固,以防止电缆线在叶轮上磨破及电 缆线在支架上长期摇晃而磨损。

参考案例
 例6 

 

异常现象
 
G375-250II(4P)H:23m Q:600m3/h,由于流量不足,导致空调主机冷却水温度降不下来而保护性停机,原设计H:23m Q:600m3/h I:108A,现场检测 H:20m Q:400m3/h I:90A
原因分析 流量不足:
1、滤网堵塞 2、闸阀、逆止阀未完全打开。 
3、管路系统有堵 4、泵浦本身故障(包括叶轮堵塞、设计不良。)
处理对策 1、清洗冷却塔内过滤网(流量由400m3/h上升至420m3/h I: 93A) 
2、清洗泵浦入口过滤器(流量由420m3/h上升至440m3/h I:95A) 
3、检查闸阀、逆止阀、客户使用逆止阀,发现逆止阀开启度不够。 
(流量由440m3/h上升到490m3/h I:100A) 
 
改善措施 目前流量490m3/h,客户主机可以正常工作,经了解客户使用的逆止阀所设计流量在490m3/h,而非我司泵浦故障,请技服人员在现场处理同类案件时必须考虑系统中管路、闸阀、逆止阀等。


参考案例 例7 

 

异常现象
 
低速推流器LFP4/4-1800-63,使用半年左右发生起吊装置用钢丝绳断。
原因分析 客户设备在运行时钢丝绳始终处于受力状态,导致钢丝绳与卸扣处老化而断裂。
(因客户共使用3台,1台已断,检查另2台发现钢丝绳处于受力状态)
处理对策 1、将已断钢丝绳之推流器用吊钩将主机吊上来(注意检查该设备是否停机,否
则会带来生命危险) 
2、更换新钢丝绳。 
3、试运行正常。
改善措施 1、提醒客户钢丝绳在设备运行时不能受力 
2、请客户对操作工加以培训。 
3、详细阅读操作说明书。

参考案例 例8

 

异常现象
 
G3100-250(4P)空调冷却泵,在调试阶段即发现机封漏水,拆下机封,静环橡胶有龟裂,静环断裂。
原因分析 此现象应为无水运转导致,但客户称开机前管路内已灌满水(正压供水),排气阀
也打开排尽管路内空气,后经仔细检查,客户冷却塔内水位高度比泵浦略高一点, 
开机后水位下降,有空气吸入泵腔内,造成机封无水运转。
处理对策 将冷却塔内液位开关向上提升,使冷却塔内水位升高,开机后水位虽下降但不会吸入空气。
改善措施 请各处区技服人员在处理案件时,应从多方面、多角度考虑问题,在维修的同时应
将故障原因排除,以免下次再发生同样的故障。

参考案例 例9

 

异常现象
 
MA1.5/6-260-980(SUS304)客户正常使用3个月,即发生叶轮和导流罩脱落,电缆线损坏。
原因分析 此机型选用第一种安装方式,在导杆中部有一支撑总成,由于池壁不是垂直,而是斜入面,导致支撑总成无法固定于墙面上,故主机运行时振动大而将叶轮和导流罩固定螺栓振落,叶轮和导流罩脱落于水池中。
 
处理对策 1、根据客户池型,将支撑总成加长,能够顶住池壁,减少振动。
2、另外由于叶轮与液面的距离太小,也会引起主机振动,请技服人员现场注意。
改善措施 当客户报修时,技服人员到现场发现叶轮、导流罩脱落,不只是替客户重新安装即可,还应多方面考虑,找出其真正的原因,并将其原因告知客户及业务人员,以便于改善。

参考案例 例10

 

异常现象
 
L37-65(2P)空调冷却泵运行一段时间后,系统压力降低。
原因分析 技服人员接到报修后应从以下几点检查: 
一、进出口压力(出口压力减去进口压力等于实际压力)流量。 
二、运行电流。 
三、根据以上数据,如果实际压力低于额定压力,实际电流低于额定电流的80%, 
可以判断为进口水量不足。 
四、检查进口过滤器(注意客户有时,进口过滤器不止一个)。 
五、此案最终检查为进口Y型过滤器堵塞。
处理对策 清洗Y型过滤器滤器,系统运行正常。
改善措施 一、当技服人员接到类似报修时,首先从电话中了解客户运行状况如压力、电流 
马上可以分析出故障原因,能在电话中指导客户自行排除的尽量不要去现 
场。 
二、告知客户定期清理过滤器,如果堵塞严重时会损坏机封。


参考案例 例11

 

异常现象
 
1、GMP310-100(4P)泵进口橡胶止回阀舌破损,阀舌中心铁片脱落掉入叶轮中。 
2、隔离板进口由Φ102mm磨擦到Φ150mm左右。 
3、流量、扬程下降,超电流运行,以致烧毁电机。
原因分析 1、由于水泵出口管路中没有安装止回阀,停机时也未关小阀门缓慢停机,造成 泵壳内橡胶止回阀舌停机时撞击阀座,以致阀舌橡胶破损,阀舌中心铁片脱 落掉入叶轮。 
2、铁片随叶轮一起旋转,磨擦隔离板进口将进口磨大。 
3、隔离板进口磨大后,密封性能变差,造成水大量回流,水泵出水流量、扬程下降,但有大量的水从叶轮出口回流到叶轮进口,造成水泵超流量运行,水 泵超电流烧毁电机。
处理对策 1、电机重新绕线。 
2、将隔离板进口处铁片内孔缩小到Φ100mm,而后由客户自行加工新隔离板更换之。 
3、更换新的泵进口橡胶止回阀
改善措施 1、要求客户在泵出水管路上安装止回阀,以彻底解决问题。


参考案例 例12

 

异常现象
 
CHD53.7-80泵2台,额定流量45m3/h,在该系统运行时,计算出流量只有8m3/h。
原因分析 该泵装置管路配置情况为:进水管路配用外径Ф100mm的管及管路附件,出水管路未按规定配置,而配用外径Ф50mm(内径Ф45mm)的管子,长度约25m,装有逆止阀一只,闸阀一只及弯头六只。

因出水管路管径太小,水流速很大,管路阻力急速上升,造成泵运行工况点向小流 量方向大幅度偏移,在流量8m3/h处运行。
处理对策 一、拆除大部分出水管路,在闸阀后面接一旁通管至水池,管路(出水)总长2m多测量水泵流量(应用容积法,即测定一定时间内水池水位下降高度,计算容积变化得出每小时的流量)约为35m3/h。 

二、客户将出水管路全部改为管径Ф100mm的管子及附件后,再次测定流量,电话询问客户更改后的使用情况,客户没有反映流量不足。
改善措施 一、业务应注意提醒客户,按照安装维护要求配置管路系统。
二、如需变更管路,必须进行仔细的管理阻力计算,以免出现类似流量下降故障。 
三、当技服人员接到报修后应对客户的管路配置详细了解,不要被客户误导(此案当初客户称原来流量正常)。

参考案例 例13

 

异常现象
 
CP530-300,启动后不到一分钟控制柜内热保护器动作。
原因分析 将泵浦提上来,空运转正常,放下去又出现热保护器动作,由于此泵浦长期未使用,池底有污泥沉积,叶轮被污泥包围,无法转动,启动时电流太大,造成热保护器过热而动作。
处理对策 清理池底沉积污泥后试运转正常。
改善措施 请技服人员到现场维修时注意此类现象,防止由于外界原因而导致泵浦不能正常工作。

参考案例 例14

 

异常现象
 
客户购买我司G375-250泵浦3台,反映其中一台温度达105℃,另两台温度75℃要求更换电机
原因分析 客户是用红外线温度计检测电机温度,经过了解二台75℃电机是在运行时测量的温度,一台105℃的电机是在电机刚停止运行后5分钟内测量的温度,属于测量方法不对,因为电机停止运行后无风扇给电机散热,电机温度会在短时间内上升。
处理对策 给客户解释说明,温度上升的原因,电机无异常,可正常使用。
改善措施 技服人员接到此类报修时应详细了解客户使用状况,测量方法,特别注意我司电机是F级绝缘,用温度计测量温升不能超过85℃,用电阻法测量,温升不能超过100℃,电机连续运行4——6小时温度便达到稳定值,不会再上升了。


参考案例 例15

 

异常现象
 
客户购买我司GRB-300A*5台,其中2台运行20天即发生叶轮间隙变化而产生摩擦
原因分析 经了解此客户GRB-300A*5台,三台用于工频运行,二台用于变频运行,配160KW变频电机,水深7米,变频风机设置频率在15HZ运行,由于工频风机风压风量大于变频风机风压风量,导致变频风机空气不能排出,热空气在风机内部循环温度都度越来越高,润滑油的温度也逐渐变高,最终油质劣化,齿轮、轴承润滑不良,叶轮间隙发生变化而产生摩擦。
处理对策 将变频风机的频率提高到35HZ运行,(频率是根据现场水深变化可能会变化,此次设定是根据经验设定并经24小时运行而定)。
改善措施 1、请技服人员现场维修或调试时注意风机的控制方式,如有变频控制时请注意下限频率。
2、风机如果加装隔音罩时,请客户使用320#润滑油,因为隔音罩内温度比室内高出20——30℃。
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