某猪场老板求助:“1吨污水处理成本高达12元!怎么优化工艺才能便宜点?”
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编辑|胖先生的水处理日记
来源|学员提问
文章头图和内容无关,是我网上搜索来凑数的。
如果您要觉得不方便使用,请联系我删除,感谢。
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咱闲话少说,书归正文。
周一晚上,一位水友咨询我,说他是做生猪养殖的,目前废水处理成本居高不下,想问问我是不是他们工艺设计的问题,如果是,该怎么优化?
说完,水友给我发了一系列的资料。
我当时正在直播,所以没来得及回复人家,过后我看了看,觉得可以作为一篇日记的素材,干脆就来个一箭双雕,既回答了水友提问,又完成了今天的发文任务。
简直不要太nice!
接下来简单说下水友的工艺流程和基本参数。
▲水友污水处理站的大概工艺流程图
仔细梳理这个流程,别看方块超多,其实工艺并不复杂,就是个厌氧+2级AO工艺。
主要池子的容积如下所示:
(1)V1#A池=80m³;
(2)V1#O池=100m³;
(3)V2#O池=100m³;
(4)V3#O池=100m³;
(5)V4#O池=400m³;
(6)V1#A池=80m³;
(7)V1#O池=100m³;
(8)V2#O池=100m³;
(9)V3#O池=100m³。
超越流量和内外回流流量如下所示:
(1)1#调节池超越到1#A池的流量Q=0.5m³/h;
(2)1#调节池超越到2#A池的流量Q=0.2m³/h;
(3)1#调节池到厌氧池的流量Q=3m³/h,相当于总进水量Q=3.7m³/h;
(4)4#O池到1#A池的内回流流量Q=10m³/h,相当于内回流比R=2.86;
(5)1#二沉池到1#A池的外回流流量Q=3m³/h,相当于外回流比r=0.86;
(6)7#O池到2#A池的内回流流量Q=13m³/h,相当于内回流比R=3.51;
(7)2#二沉池到2#A池的外回流流量Q=3m³/h,相当于外回流比r=0.81。
根据水友发来的数据,基本如下所示:
(1)1#调节池出水COD=11000mg/L,氨氮=1800mg/L。
(2)2#调节池出水COD=5700mg/L,氨氮=1900mg/L。
(3)1#二沉池出水COD=900mg/L,氨氮=50mg/L。
(4)2#二沉池出水COD=800mg/L,氨氮=40mg/L。
Ps:水友外排标准没有总氮要求,因此都没测。
水友的问题是运行成本太高,算人工成本,都12元/m³了,他想往下降一降。
我继续询问了这12元的构成,如下所示:
(1)电费510元/天,包括水泵和风机;
(2)药剂费110元/天,主要是NaOH的钱;
Ps:1级AO系统中5个池子的pH值依次是7.71、7.69、7.01、6.54、5.89。
2级AO系统中4个池子的pH值依次是6.31、6.13、5.78、5.41。
可见水友的这套2级AO系统,对碱度的消耗非常之大。
(3)末端芬顿氧化系统折算的吨水药剂成本为3.5元/m³。
这样算下来,平均一吨水的运行成本=(510+110)÷(3.7×24)+3.5=10.48元/m³。
再算上人工成本,基本就在12元/m³左右了。
那水友这个项目,要想降本增效,该怎么搞呢?
首先,人工肯定是动不了的。
把人全裁了,你总不能让水友自己亲自下场吧,人家好歹也是个老板啊......
其次,电费这方面,因为氨氮的去除量是固定的,肯定没办法降了,最多也就是现场调节下溶解氧,能省一点是一点。
能做文章的地方,就只有水泵和药剂了。
因为水友现场的两个AO系统,都设置有内回流泵,但他的出水却不要求总氮,按理说可以取消内回流,这样就可以至少节约10+13=23m³/h流量电费的消耗。
但这里面有两个问题值得注意:
(1)彻底取消内回流的话,硝酸盐全跑到二沉池去了,非常有可能导致二沉池跑泥;
(2)反硝化能够回收碱度,可以降低NaOH的消耗,如果彻底取消内回流的话,NaOH的消耗还会更大。
如此一消一涨,不见得就省钱。
所以内回流不能取消,虽说现场出水不考核总氮,但我们依然不能让反硝化菌闲着,也得让它发光发热。
既然不能取消,那降一降回流量行不行?
呵呵,瞧瞧这原水的氨氮值,将近2000mg/L的水平,就仅回流了不到4倍的总流量......
说实话,我甚至都怀疑好氧池里400多的氨氮值,pH但凡高一点,那游离氨不得把硝化菌给摁的死死的?
尤其是1级AO,肯定是不能再降了,再降就怕要出事儿了。
2级AO还可以商量,至于原因,咱们看后文。
内回流下降的空间有限,那就剩药剂这一块了。
而整个AO系统,投加的药剂,只有NaOH一种。
那NaOH能不能少用点呢?
能!
不知道您各位注意到没有,其实水友1#调节池,也就是固液分离后的原水C/N是>5的,是比较合适反硝化脱氮的。
Ps:1#调节池C/N=11000÷1800=6。
反而是经过厌氧后,C/N变得<5了,说明厌氧工艺用力过猛了,导致后续整个AO系统处于缺碳源的状态。
Ps:2#调节池C/N=5700÷1900=3。
又由于外排不考核总氮,水友不可能还单独加碳源。
这就导致其AO系统,尤其是2级AO系统,反硝化功能是受到抑制的,根本发挥不出来应有的作用。
那该怎么发挥反硝化补充碱度的作用呢?
很简单,就是适当增大1#调节池超越进入1#A池和2#A池的水量,同时降低进入厌氧单元的水量。
实际操作时,进水可以每次涨一点,同时密切关注各单元的COD、氨氮数据,以不出现较大波动为准。
同时把2#调节池和3#调节池改造成缺氧池,分别并入1#A池和2#A池中去,用以强化两个缺氧段内反硝化的效率。
这么做的好处是,对于后续O池来说,氨氮的负荷并没有增加,因此曝气量并不用增加。
但由于缺氧效果增强,会强化回收碱度的效果,从而降低好氧池NaOH的用量。
能节约多少呢?
我尝试计算了下。
按照水友现在的工艺参数,他1#A池内NO3⁻-N的质量浓度,应为309mg/L。
怎么计算的呢?
首先看1级AO的总回流比:R=2.86+0.86=3.72。
然后再看一级AO出水的硝酸盐氮:NO3⁻-N=(1900-50)÷(1+3.72)=392mg/L。
最后再反推1#A池内硝酸盐氮:
NO3⁻-N=392×(3+10)÷(3+10+3.5)=309mg/L。
而1#A池内COD的质量浓度,仅为1179mg/L,计算方法如下所示:
COD=(11000-900)×0.5+(5700-900)×3÷(3+10+3.5)=1179mg/L。
按照反硝化反应所需C/N=5计算,实际上1#A池能去除的NO3⁻-N,为236mg/L,也就是总量的76.38%。
如果多超越一部分原水,补全COD缺口,让NO3⁻-N去除率达到正常应该达到的值,也就是309mg/L的话,NaOH投加量势必能降低!
已知氧化1mol的NH4⁺-N,产生2mol的H⁺,反硝化1mol的NO3⁻-N,产生1mol的OH⁻,具体方程式如下所示:
硝化反应:NH4⁺+2O2→NO3⁻+H2O+2H⁺
反硝化反应:5C+2H2O+4NO3⁻→2N2↑+4OH⁻+5CO2↑
根据上述原理计算,1#A池内每方水多去除73mg/L的NO3⁻-N,理论上就能回收209mg/L的NaOH。
1#A池内的流量为16.5m³/h,那就是83kg/d的NaOH。
再看2级AO。
首先计算2#A池内的COD质量浓度:
COD=[(11000-800)×0.2+(900-800)×3.5]÷(0.2+3.5+13+3)=121mg/L。
就这点量,全发挥了也才去除121÷5=24.2mg/L硝态氮,而光1级AO流过来的硝态氮,就高达392mg/L了。
这说明,就算不用2级AO系统的内回流,也足够2#A池里面的反硝化菌忙活了。
所以如果不打算要2级AO系统回收碱度了,那完全可以把那16m³/h的内回流取消掉。
那如果不想取消内回流,还打算要尽可能多的回收碱度呢?
可以接着计算2#A池内的氨氮值:
(1900×0.2+50×3.5+40×16)÷(3.5+0.2+16)=61mg/L
再计算2#A池内的硝态氮值:
(392×3.5+60.66-121÷5)÷(0.2+3.5+16)=99.42mg/L。
要是能把这99.42mg/L也去除掉的话,就能回收284mg/L的NaOH。
2#A池流量为19.7m³/h,那就是134kg/d的NaOH。
可见如此调整之后,这部分回收的NaOH,足以弥补水友目前投加的量。
Ps:水友目前一天加50kg的NaOH,但好氧池pH明显偏低,尤其是5#、6#、7#池。
以上内容,就是如何降低NaOH用量的分析。
但无论如何,回收碱度和降低内回流,是没办法同时做到的,只能在不断调整中找到最低的费用。
看到这,我估计咱们得学员要问了:
“胖哥,我记得你在多级AO计算的课上讲过,像这种高氨氮废水,完全可以做到零内回流啊,为啥这次就不行了?”
不是不行,是比较难搞,尤其这种已经建好了的项目,各级池容都要重新核算,然后大拆大建,这个是水友接受不了的。
所以就算是勉强改动,咱也只能是在现有2级基础上稍微改改,具体措施如下:
(1)把2#调节池,改成A池,加进1#A池中去,增大缺氧反硝化区域的容积,强化反硝化反应的效率。
(2)把3#调节池,改成A池,加进2#A池中去,增大缺氧反硝化区域的容积,强化反硝化反应的效率。
(3)通过旁路管道,取消1#二沉池,同时取消1#二沉池内的回流泵,让2级AO共用一个二沉池,也即最终的2#二沉池。
(4)2#二沉池外回流点位往前挪,一直到1#A池,回流量不用变。
(5)7#O池内回流点位往前挪,一直到1#A池,回流量可以适当降低。
但这里有个问题,那就是降低到多少合适?
说实话,因为水友也没有一个明确的出水总氮标准,因此原则上肯定是越小越好。
但越小,出水总氮就越高,反硝化效果就越差,回收的碱度就越少。
在一个就是二沉池浮泥的风险也越大。
所以到底降低到多少才行,这还真没法算,只能通过现场运行的情况一点点调。
(6)调整1#调节池超越进1#A池的流量,要满足1#A池内碳源的需求量。
(7)调整1#调节池超越进2#A池的流量,要满足2#A池内碳源的需求量。
这两个到底调到多少合适,同样没法计算,因为一切都是未知数,要靠现场一点点调。
总之,这个方案的风险比较大,我还是建议水友慎重,就考虑第一种就行了。
好了,今天的内容就说到这吧。
那么关于这个话题,屏幕前的您各位还有什么不同的意见吗?
欢迎留言区留言交流!
最后,再说说污废水处理工程师证书的事儿、
这两天,胖哥给十几位水友办了《污废水处理工程师》这本证书,价格绝对是全网最低,几百块钱就能全部搞定,包下证。
不过我在给人办理之前,都会详细说明这本证书的适用人群和价值分析,毕竟很多水友其实是不了解这其中的门道的。
这本证书是由行业协会颁发的一个培训合格证书,并非是由国家级部委颁发的注册类证书,其含金量自然比不上注册类和职称类证书。
所以你要是指望着拿证后,能和注册类一样去申请技能补贴、退税或者挂靠取酬,那就别想了,没戏。
这本证书的价值,也就是做个求职、投标、上岗时使用。
所以如果你心怀大志,我建议一定要去评职称、考注册,这两类证书的含金量才最高,才是全行业通用的。
但现实是,很多水友并不具备考注册或者评职称的条件。
或者可以考,但因为个人学习能力不足,屡考不中。
如果你属于这种情况,那可以考虑办个简单的污废水处理工证书。
虽说其价值含金量比不得上述两种,但有总比没有强,在同等条件下你有证,那就比没有的能多加点分,在最终的PK中胜出。
所以如果你觉得的确有需要,可以扫码加我微信好友咨询,别的不敢说,绝对给你全网最低价。
-完-
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