项目概况:广州某全地下式污水净水厂,采用AAO+MBR膜污水处理工艺,污泥处理采用全自动板框压滤机+圆盘干化工艺,其中全自动板框压滤机由上海仁创环境科技有限公司供货。
污泥处理工艺流程图如下:


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该项目于2022年完成验收交付,原厂滤布使用性能达到验收标准,2024年初该厂通过集采方式从国内浙江某企业采购压滤机滤布(国内头部滤布厂家,多年滤布行走压滤机滤布配套经验),更换投用后,陆续出现使用脱水效果差、产能衰减快、滤布收缩使用寿命短等问题,严重影响污泥系统连续稳定运行,遂委托我司开展现场技术诊断与优化解决方案。
我司技术人员现场踏勘并收集运行数据,具体情况如下:
一、现场运行数据及总结
1、现场运行数据
该厂污泥有机物含量约50%(近3个月平均值);药剂投加量为PAC投加比(28%~35%)、PAM投加比0.2%(均以干基计)。
该批次滤布使用批次与运行指标变化规律如下:
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滤布使用批次区间 |
板框单批次进泥量 (m³) |
出泥泥饼厚度 (mm) |
出泥含水率 (%) |
滤布状况 |
|
0~1000批次 |
10~12 |
10~15 |
58~62 |
/ |
|
1000~1500批次 |
8~10 |
8~12 |
60~63 |
有收缩现象 |
|
1500~2000批次 |
6~8 |
5~6 |
62~65 |
滤布收缩加剧且伴随硬化 |
|
2000批次以上 |
≤5 |
<5 |
>65 |
严重收缩硬化,无法使用 |
2、该批次国内品牌滤布使用总结表现
滤布使用至1000批次后,进泥产能衰减约20%,并开始出现滤布收缩现象;
使用至1500批次后,进泥产能衰减约40%,滤布收缩加剧且伴随硬化;
使用至2000批次后,进泥产能衰减超50%,滤布严重收缩硬化,导致滤布上拉杆弯曲,已不具备继续使用条件。如下图:


二、优化解决方案
针对本次现场出现的滤布收缩硬化、产能快速衰减、泥饼变薄及含水率上升等问题,对比目前使用的该批次国内某品牌滤布,该品牌滤布行走压滤机原厂配套的复丝滤布在该AAO+MBR高有机质污泥工况下具备明显技术优势:其采用优质聚丙烯原料及高温定型工艺,尺寸稳定性优异,长期运行不易收缩、变硬,可显著改善滤布变形导致的进泥量下降问题;面料结构致密且表面光滑,抗堵塞性能强、透水通量稳定,在高有机物、高PAC/PAM投加条件下仍能保持稳定过滤效率,产能衰减幅度远低于普通该品牌国产滤布(该集团的其他项目上使用的非专用滤布的使用情况类似);同时具备良好的脱饼性、耐化学腐蚀性及机械强度,泥饼剥离顺畅,不易粘布残留,耐受反复高压冲洗与酸碱药剂环境,使用寿命可提升至3000~4000批次,大幅减少更换频次与停机损失;稳定的过滤性能也有助于泥饼厚度与含水率控制更平稳,为后续圆盘干化系统提供连续、均衡的进料条件,有效提升整体污泥处理系统运行可靠性与经济性。
三、实施与验证
2024年底,该净水厂采纳我司提供的解决方案,并向我司采购了压滤机原厂配套滤布,2025年初、由我司供货的原厂滤布投入使用,投入使用后,我司技术人员对滤布使用情况进行了跟踪记录,具体情况如下:
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滤布使用批次区间 |
板框单批次进泥量 (m³) |
出泥泥饼厚度 (mm) |
出泥含水率 (%) |
滤布状态 |
|
0~2000批次 |
10~12 |
13~14 |
58~60 |
/ |
|
2000~3000批次 |
10~12 |
11~13 |
59~61 |
轻微收缩,轻微发硬 |
|
3000~4000批次 |
10~12 |
10~12 |
60~62 |
持续收缩,轻微发硬 |
|
4000批次以上 |
8~10 |
9~11 |
61~63 |
持续收缩及发硬,仍可使用 |
0~2000批次使用周期内,进口滤布可保持单批次进泥量10~12m³、泥饼厚度13~14mm、含水率58~60%的高效运行状态,整体工况优异;
使用至2000~4000批次时,进泥量、泥饼厚度仅呈平缓小幅衰减滤布仅出现轻微收缩,含水率控制在59%~62%区间,波动小、无明显收缩硬化问题,系统仍可稳定连续运行;
4000批次以上虽逐步进入衰减区间,但仍能保持8~10m³进泥量、9~11mm泥饼厚度,脱水效果依然优于仿制的非专用滤布。
四、总结与结论
本次广州某全地下式净水厂在AAO+MBR工艺、高有机质污泥工况下,原使用的国产滤布存在明显性能短板:随着使用批次增加,滤布出现快速收缩、板结硬化等问题,导致板框压滤系统单批次进泥量持续锐减、泥饼变薄、含水率逐步升高;使用至2000批次即因性能严重劣化、滤布收缩严重导致滤布上拉杆弯曲变形,无法继续使用,不仅大幅缩短滤布更换周期、增加运维工作量与耗材成本,也直接影响污泥处理系统产能稳定及后续圆盘干化单元连续运行。
经我司技术诊断并提供压滤机原厂滤布替代方案后,现场实际运行数据验证效果显著。该原厂配套滤布凭借优异的尺寸稳定性、抗堵塞性能、脱饼性及机械强度,在0~2000批次保持高效脱水工况,核心运行指标全面优于原国产滤布;2000~4000批次阶段性能衰减平缓,含水率波动小,未出现收缩、硬化等异常现象;即使运行至4000批次以上,仍可维持稳定处理能力,整体使用寿命较原国产滤布提升一倍以上,原厂滤布在广州另一某地下污水厂的项目创造了5000批次的使用记录。
综合对比表明,压滤机原厂配套滤布更适配该厂高有机质、高药剂投加的污泥处理工况,可有效保障板框压滤系统产能稳定、脱水效果可控、运行周期更长,显著减少滤布更换频次与停机损失,提升污泥处理系统整体运行效率、可靠性与经济性,为全厂稳定达标运行提供了有力支撑。
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滤布使用性能数据对比表 |
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滤布使用批次区间 |
指标 |
国内某品牌滤布 |
原厂滤布 |
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0~1000批次 |
板框单批次进泥量(m³) |
10~12 |
10~12 |
|
出泥泥饼厚度(mm) |
10~15 |
13~14 |
|
|
出泥含水率(%) |
58~62 |
58~60 |
|
|
滤布状态 |
/ |
/ |
|
|
1000~1500批次 |
板框单批次进泥量(m³) |
8~10 |
10~12 |
|
出泥泥饼厚度(mm) |
8~12 |
13~14 |
|
|
出泥含水率(%) |
60~63 |
58~60 |
|
|
滤布状态 |
有收缩现象 |
/ |
|
|
1500~2000批次 |
板框单批次进泥量(m³) |
6~8 |
10~12 |
|
出泥泥饼厚度(mm) |
5~6 |
13~14 |
|
|
出泥含水率(%) |
62~65 |
58~60 |
|
|
滤布状态 |
滤布收缩加剧且伴随硬化 |
/ |
|
|
2000~3000批次 |
板框单批次进泥量(m³) |
≤5 |
10~12 |
|
出泥泥饼厚度(mm) |
<5 |
11~13 |
|
|
出泥含水率(%) |
>65 |
59~61 |
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|
滤布状态 |
严重收缩硬化,无法使用 |
轻微收缩,轻微发硬 |
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|
3000~4000批次 |
板框单批次进泥量(m³) |
无法使用 |
10~12 |
|
出泥泥饼厚度(mm) |
无法使用 |
10~12 |
|
|
出泥含水率(%) |
无法使用 |
60~62 |
|
|
滤布状态 |
无法使用 |
持续收缩,轻微发硬 |
|
|
4000批次以上 |
板框单批次进泥量(m³) |
无法使用 |
8~10 |
|
出泥泥饼厚度(mm) |
无法使用 |
9~11 |
|
|
出泥含水率(%) |
无法使用 |
61~63 |
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|
滤布状态 |
无法使用 |
持续收缩及发硬,仍可使用 |
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滤布行走压滤机的滤布的筛选和优化是需要时间和经验积累的,要有一个优化和迭代的过程。用户尽量避免采用低价中标方式,而忽略综合性能,否则会容易陷入低价低质的陷阱。对于滤布行走压滤机的滤板和隔膜这类橡塑核心部件,同样实用以上规律。我们后续会总结汇报!








































































































