蒸汽余热变活水 产线废水变产品——甘肃金川恒信构建“双循环”节水体系
地处戈壁缺水地区的金昌,水资源紧缺是制约工业发展的关键难题。如何从生产流程内部挖掘“第二水源”,成为当地化工企业绿色转型的必答题。甘肃金川恒信高分子科技有限公司立足氯碱化工生产实际,同步实施蒸汽冷凝液全回收替代、酸性废水资源化解析两大技改项目,构建起“冷凝水回用+废酸再生”双循环节水体系,从源头减取水、末端再利用双向发力,年节水10万吨,为全市工业企业水资源循环利用树立了示范标杆。
△改造后新建的蒸汽冷凝液回收储罐及除铁设备
堵住“隐形流失”:
10万吨冷凝液从直排变回用
2024年,金川恒信完成氯化聚乙烯生产线工艺迭代,吨产品耗水量从30吨降至12吨。但企业进一步开展全厂水平衡排查时发现,厂区蒸汽换热站、干燥工段每年产生约10万吨高品质蒸汽冷凝液,水质纯净且自带80至90摄氏度余热,却全部经冷却塔降温后排入园区污水管网——相当于一边花高价取用集团自来水,一边又将优质水源白白浪费。
“冷凝液水质完全满足生产线要求,余热还能用于工艺升温,排掉实在太可惜。”企业下定决心实施全回收改造。投入360万元,利用年度大修25天集中施工,确立“应收尽收、梯级利用、完全替代”技术路线:所有冷凝液排放口铺设密闭回收管网,新建不锈钢保温储罐并配套铁离子精密过滤装置净化水质;同步改造生产线进水管道,彻底切断自来水阀门,将高温冷凝液全部接入各生产工段。
甘肃金川恒信高分子科技有限公司技术质量部经理刘进国介绍:“蒸汽冷凝液回收系统处理后的水质全部满足工业用水标准,每年可节约自来水10万吨。加上冷凝液自带余温,浸泡工段温度提升约15摄氏度,干燥蒸汽单耗下降3%,节水又节能。”
废酸“变废为宝”:
氯化氢回收率超96%
冷凝水回用解决了前端取水问题,生产过程中产生的低浓度废酸如何处理?企业依托荣获2024年度甘肃省科技进步奖的“氯化高聚物酸性废水资源化回收生产工艺技术成果产业化”项目,补齐了末端治理短板。
技术团队采用氯化钙作为破沸剂,打破盐酸与水共沸状态,通过真空浓缩和深度解析工艺,使废酸中氯化氢回收率达到96%以上,解析后残酸含量低于1%,处理后的出水回用于车间洗涤工序。刘进国介绍:“低浓度盐酸进入解析装置后,分离出的高纯氯化氢一部分用于PVC新材料生产,另一部分制成31%高纯盐酸对外销售,废水排放量减少90%以上。”
从“排出去”到“捡回来”,从“末端治”到“源头减量”,金川恒信以两项技改串联起生产全流程的水循环闭环,接下来将持续优化水循环管控工艺,不断深挖工业节水潜力,以绿色技改助力全市工业节水高质量发展。









































































































